今年以来,随着6号烧结机除尘、新3号高炉屋顶除尘以及1号高炉等除尘系统相继投入运行,每小时用电量增加了1.1万余度。同时,随着2号高炉进入炉龄末期,采用炉皮打水进行降温,每小时的用水量达到了100多吨,节能减排工作任务艰巨。 在巨大的压力面前,该厂把降焦增铁作为节能的重点,成立了以厂长为队长的攻关队,在确保高炉生产均衡稳定的前提下,积极推行富氧、大喷煤、高风温等高炉强化冶炼技术,深入开展热风炉富氧烧炉的技术研究,积极探索合理的批重和料线,不断提高煤气利用率等措施,促进高炉焦比稳步降低。今年1至5月份,该厂吨铁焦比为468千克,较去年同期降低了7千克。 该厂以废物综合利用为重点,大力开展污水治理工作。一方面制定完善了工业废水使用的激励政策,规定在部分岗位强制使用工业废水;另一方面,该厂投入大量资金新建工业废水回收装置,对2号高炉炉皮冷却水、3号高炉除尘冷却水、烧结系统设备冷却水以及生活废水进行回收再利用,尽最大努力减少新水的用量,从而减少了污水外排。据统计,该厂通过对外排水进行回收再利用,使每小时外排水减少了300余吨,实现了经济效益和社会效益双赢。
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