继攀钢第一套干熄焦装置2006年1月在1、2号焦炉投产后,第二套干熄焦装置——3、4号焦炉干熄焦系统于1月13日实现达产达效。 攀钢第二套干熄焦装置从投产到达产达效仅用了19天,创造了国内同类型设备达产达效时间最短的纪录。目前,该装置焦炭日干熄率已经达到90%,蒸汽发生量80吨/小时。 攀钢3、4号焦炉干熄焦于去年12月25日竣工投产,每小时处理红焦能力可达170吨,每年可节约工业水20万吨,产生蒸汽70万吨。 攀钢1至4号焦炉两套干熄焦装置的运用,杜绝了熄焦过程中的二氧化硫、二氧化碳、酚、氰等有害物质的排放,在节能、环保、提高焦炭质量等方面发挥了巨大作用,为推动攀钢发展循环经济,建设“低碳企业”起到了作用。 在3、4号焦炉干熄焦装置投产之初,煤化工厂密切配合总包方做好干熄焦工程质量的监控工作,对施工质量严格把关,消除缺陷。同时,做好岗位人员培训、设备运行验收、备品备件准备、环保措施落实等工作,确保干熄焦装置投产后顺利运行。今年一开年,为使干熄焦装置尽快达产达效,该厂组织职工及时处理操作、设备等方面出现的问题。到目前为止,已查出设备问题49项,并及时进行了整改,保证了设备在投运后尽快全面、高效运行。该厂还努力提高岗位职工的业务素质,实施标准化操作管理,对锅炉系统、干熄炉系统的温度、压力适时监控,勤调细测,做到生产稳定受控。 目前,煤化工厂正进一步提高3、4号焦炉干熄焦装置干熄率,以更好地满足高炉生产需要。 |