“从5月份开始,2#板坯连铸机生产的铸坯就没再出现过边裂缺陷,这说明长期困扰2#板坯连铸机产生铸坯边裂缺陷的难题基本得到解决。”日前,新钢钒炼钢厂板坯车间一名工程技术人员告诉笔者。
据了解,新钢钒炼钢厂2号板坯连铸机自2003年12月以来逐渐产生铸坯边裂质量缺陷,经过整治有所好转,但每月仍然有近60块、约1200吨的铸坯存在边裂缺陷,每年由此生产的损失达千万元之多。今年初,炼钢厂成立了以总工为组长,厂生技科、设备科及相关车间工程技术人员参加的“降低2#板坯铸坯边裂项目小组”,提出了将边裂铸坯降低到0.5%以下的目标。 在有关单位的支持下,炼钢厂在对设备、工艺参数进行调查分析的基础上,制定出了改造方案。从2月底到4月中旬,该厂利用几次定修时间,分别更换了改造后的结晶器、扇形段和喷水架;并根据结晶器锥度、水缝以及二冷区喷嘴结构、数量及其分布发生变化,调整结晶器宽窄面冷却强调配比,调整二冷区各回路水量与铸坯断面尺寸的分配系数,调整二冷系统冷却能力及各回路的水量分配比例,制定出了与2#板坯铸机新结晶器、新扇形段相匹配的冷却制度。 从5月份到现在,改选后的2号板坯连铸机已经连续4个多月没有产生过铸坯边裂缺陷,铸坯实物质量有了明显提高,持续近2年多的2#板坯铸坯边裂“顽症”得到根治。 |