近日,从新钢钒公司热电厂传来消息:该厂9月份高、焦炉煤气烧量创历史最高水平,分别达到725058吉焦、925444吉焦,使攀钢本部的高、焦炉煤气放散率分别由8月份的6.24%、9.95%下降到4.67%、8.32%,既有效利用了二次能源,又为保护攀枝花地区的大气环境作出了积极贡献。
攀钢在生产过程中会产生大量的二次能源——高、焦炉煤气。煤气尤其是高炉煤气是一种剧毒气体,而且高炉煤气不能用作民用燃气,如直接排放到大气中,将造成严重的大气污染,严重破坏攀枝花地区的生态环境。为此,作为攀钢本部“动力心脏”的热电厂确立了“坚持可持续发展”的发展战略和创建“同行业一流绿色企业”的发展战略目标,把降低初始能源消耗,提高能源利用效率作为发展循环经济的突破口。按照少投入、高产出、低污染的原则,大力推行“绿色设计”、“绿色工艺”、“绿色生产”、“绿色产品”,努力提高高、焦炉煤气等二次能源的利用率,切实降低初始能源和原材料的消耗,以清洁生产推动可持续发展。 该厂充分利用黑板报、班前会、《热电人》等载体和形式深入开展宣传教育,教育引导职工正确处理整体利益与局部利益之间的关系,自觉坚持只要煤气够烧就不烧动力煤的“规矩”,不断加强对高、焦炉煤气的使用。进入9月份以来,该厂进一步强化了对锅炉设备尤其是锅炉燃烧系统的运行维护,为多烧煤气奠定了坚实的设备基础;对锅炉煤气火嘴实施在线清洗,既杜绝了停炉影响正常生产,又把因焦油堵塞火嘴影响煤气烧量的不利因素降到了最低,对提高煤气烧量起到了重要的推动作用;生产调度人员进一步加强了与公司能源调度、动力煤气调度的联系协调,及时了解掌握公司冶炼系统和轧钢系统的煤气发生、使用情况,科学合理地安排调整本厂锅炉的生产运行方式,为本厂锅炉多烧煤气提供了充足的气源保障。锅炉车间职工也主动克服使用煤气调整频繁、劳动强度增大等困难,切实加强煤气系统尤其是中夜班煤气管网和烧量的检查,积极组织多烧高、焦炉煤气,促进了煤气烧量的稳步提高,实现了动力煤消耗的稳步下降。 在9月份锅炉平均负荷达671吨/小时的情况下,全厂全月耗煤量仅为1079吨,煤气烧量同比1—8月的平均值提高210772吉焦,折合节约标煤7200吨,创直接经济效益214.7万元。 据悉,下一步,热电厂将严格按照施工网络图,切实加强施工组织管理,推动新建55MW发电机机组等三期项目尽快达产达效。该项目建成后,将进一步提高对攀钢焦炉、高炉、转炉煤气和余热余能等二次能源的利用水平,将攀钢三号高炉易地大修和新一、二号焦炉建成后新增的高、焦炉煤气全部“吃掉”,同时具备攀钢转炉煤气回收后“消化”转炉煤气的能力,实现攀钢高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气的全部回收利用,为提高攀钢的二次能源利用水平和保护攀枝花地区的“碧水蓝天”作出更大的贡献。 |