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炼钢厂固体二次资源利用率达90%

2007-12-10 09:41 来源:攀枝花日报 作者:汪泽华 阅读
 近日,笔者从新钢钒炼钢厂获悉,近年来,该厂通过建立大、中、小三个循环模式充分利用二次资源,其中废钢、污泥、钢渣等固体二次资源利用率达到了90%以上,促进了循环经济的发展。

  炼钢厂每年产生的废钢、污泥、钢渣等固体二次资源达20余万吨。为了更好的利用好这些资源,炼钢厂建立了大、中、小三个循环模式:小循环是在厂内加工厂内使用,如连铸坯切头、切尾产生的废坯直接在方板坯连铸车间切割加工后,拉到废钢库供转炉炼钢使用;中循环是委托厂外加工后返回厂内使用,如连铸中包废钢、炼钢提钒污泥分别委托废钢厂和冶辅加工后返回厂内使用;大循环是厂外加工厂外使用,如炉后钢渣、脱硫扒渣等目前厂内无法再利用的,交由其他专业单位进行使用。在实现固体二次资源利用率提高后,炼钢厂着重在提高二次资源利用质量上作文章。今年,他们将固体二次资源利用的重点与降成本工作结合起来,取得了显著成绩。

  合金废钢中含有高价合金,再利用价值大,如果与普通废钢混合回收利用,无疑是浪费,炼钢厂便对生产性废钢中的合金废钢进行分类挑选、回炉利用。今年共回收上交合金中包废钢1554.68吨,合金切头切尾废钢2128.75吨,回炉利用合金切头切尾废钢104吨。

  加强对废铜、废不锈钢等废旧有色金属材料的回收利用,将原来由攀企废旧物资公司回收的废旧有色金属材料,改为由废钢厂回收加工后返回炼钢厂替代部分合金使用,降低了生产成本。其中,每吨废铜可节约23000元,每吨铬钼废钢可节约423元,每吨铜镍废钢可节约1139元,目前炼钢厂已经用废铜全部替代了铜板冶炼含铜钢种。

  针对提钒冷固球团用的原料缺口较大的情况,用连铸氧化铁皮替代部分矿粉,使连铸氧化铁皮的自用率达到了100%,促进了提钒生产成本的降低。

  尝到了二次资源循环利用的甜头,炼钢厂表示将进一步加大回收合金废钢力度,力争自产合金废钢全部实现厂内循环;优化废旧不锈钢的生产利用技术,加大废旧有色金属材料的利用量,降低合金消耗;加强对二次资源的回收管理,杜绝二次资源流失,确保二次资源得到合理、有效利用。

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