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二号高炉烘炉进展顺利

2007-12-18 09:07 来源:攀枝花日报 作者:何俊 阅读
 自2号高炉完成大修12月12日点火烘炉以来,新钢钒炼铁厂认真抓好烘炉工作,全力确保烘炉质量,为高炉顺利点火开炉、快速达产奠定了基础,截至12月17日9时,高炉炉衬温度已经达到600℃,烘炉计划顺利推进。

  高炉烘炉是将高炉炉衬中泥浆物理水和耐火砖中的结晶水,用热风在一定温度和时间内缓慢烘干,同时使砖衬材料在两个保温区完成二氧化硅晶型转变,避免炉衬在开炉中受剧烈热胀裂而过早损坏。烘炉质量的好坏直接影响着高炉寿命以及顺利点火开炉,快速达产。

  炼铁厂在认真抓好工程质量验收的前提下,制定了科学的烘炉方案和合理的烘炉曲线,并提前对所有上岗人员进行专业技术培训,开展高炉烘炉预案演练。在烘炉过程中,严格按照缓慢升温的原则,采用较大风量进行烘炉,以便带入炉内较多热量和从炉内带走较多水分;适当保持炉顶压力,便于热量传递,确保烘炉质量。同时,加强炉体各部排气孔、气密箱以及炉顶等关键部位的检查,加强炉体膨胀变化、渣口冷却水温度以及废气湿度等技术参数的监测,发现问题及时处理,以确保烘炉顺利进行。为防止风温波动给烘炉工作带来负面影响,该厂严格按照要求手动操作热风炉风量阀、冷风充压阀以及混风调节阀等,并科学地采用调整热风炉风量来控制热风温度,确保稳定的烘炉风温。同时,对所使用的阀门和开关实行专人负责和挂牌制度,避免一切误操作影响烘炉计划。

  据了解,高炉内衬温度达到600℃后,将保持90小时恒温。当炉顶废气湿度与大气湿度接近时,标志烘炉达到要求,并开始凉炉。内衬温度降至350℃时凉炉结束,高炉将开炉装料,正式投入生产。按照施工网络安排,预计在12月19日,高炉将生产出大修后的第一炉铁水。

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