今年以来,攀钢钒炼钢厂深入挖掘科技降耗潜力,实现降本增效上千万元,为顺利完成全年降成本目标提供了有力支撑。 该厂通过开展复吹条件下转炉半钢炼钢工艺优化研究,提高中高碳钢转炉出钢终点碳含量,与2009年相比,出钢终点碳含量≥0.10%的比例提高了37个百分点,从而降低增碳剂和造渣剂消耗,减少渣铁损失,全年可降成本400万元。开展炼钢精炼工艺规范化研究,使精炼工序对钢水的脱硫能力显著增强,降低了钙处理成本,全年可增效480万元。加强材料替代和废旧金属回收利用工作,优化LF电加热炉工艺,降低电极消耗,加大钒铁细粉、钒铁球、废铜、废不锈钢等低价格资源利用,降低吨钢成本1.62元。此外,通过在2号方坯连铸机和3号方圆坯连铸机开展短流程工艺探索试验,减少电耗0.34度/吨钢;开展大流量氧枪试验工作,缩短转炉冶炼周期,每炉吹氧时间比去年缩短0.77分钟/炉;加强连铸机漏水整治和系统节水研究,持续降低吨钢新水消耗;打通转炉——方圆坯连铸机生产优特钢的工艺流程,铝脱氧钢单中包连浇炉数由6炉以下提高到8炉以上,有效降低了高级别钢的生产成本。 |